新闻直报员供求信息会员
当前位置 > 首页 > 化肥 > 行业动态 > 正文内容
亚星化学精制盐投入烧碱生产流程效果好
文章来源:未知     更新时间:2018-10-23 09:03:39

      近日,潍坊亚星化学股份有限公司工业园离子膜烧碱生产现场,在数十双满怀期待的眼睛的注视下,第一批精制盐随同一定配比的海盐投入一次盐水化盐工序,随着装载机的轰鸣,含精制盐的盐水正式进入离子膜烧碱生产流程,30分钟后分析粗盐水钙镁含量下降,精制剂开始减量。1周的使用效果表明,精制盐部分替代海盐工艺改进项目进展顺利,不负众望,在降低消耗、稳定生产、提高盐水质量等方面具有重大进步意义,是公司工艺改进路程上的革新之举。

原盐在离子膜烧碱成本构成中占比约16%。公司原盐原料全部采购海盐,近期海盐价格不断上涨,致使离子膜烧碱生产成本随之上涨,无形中加大了生产经营压力。面对困境,公司大力探索,致力变通,将目标锁定在寻找海盐替代品上。在对同行业经验进行广泛考察后,公司兼收并蓄,博采众长,吸纳同行成功经验,充分考虑自身工艺特点,制定了以精制盐部分替代海盐的工艺改进项目。相对海盐而言,精制盐质量更优,价格差距不大,并且精制盐杂质含量极低,钙、镁含量几乎为零,硫酸根含量仅为海盐的1/6,可以大大降低一次盐水精制剂碳酸钠、烧碱、三氯化铁的用量,降低脱硝装置运行负荷;精制盐几乎不含盐泥,盐泥处理费用可以极大降低,各罐、池积泥及管道结垢现象将大大减少,设备维护工作量降低,生产稳定性增强。

为确保精制盐使用的工艺安全,保证除钙、镁以外的其他金属离子的去除效果,氯碱车间会同公司相关部门对精制盐生产厂家进行了考察,同时与同行业中有精制盐使用经验的多个厂家进行了深入交流,制定出海盐与精制盐掺加使用,根据使用实际效果,逐步加大精制盐占比的实施方案。99日,首批采购精制盐运至现场并投用。从运行1周的效果看,盐水系统运行稳定,各精制剂用量均有所下降,幅度达到预期目标。

经测算,精制盐的使用每吨可降低辅料消耗费用、盐泥处理费用、电费共26.5元;考虑氯化钠含量,精制盐为98%,海盐为95%,每吨精制盐又可降低生产成本8元。而近期海盐价格上涨,仅比精制盐低21元,综合考虑,每吨精制盐可降低生产成本13.5元,按现阶段每天约100吨的使用量,每月可降低生产成本4.05万元,如精制盐用量达到总用盐量的1/3,每月可降低生产成本近7万元。此举是公司坚持走创新之路,向技术创新要效益的又一佐证。 

(杜鹏 刘玉花 张立武)

   相关新闻